高碳铬轴承钢钛含量创历史最好水平

 

第一炼钢厂采取优化造渣工艺、强化工序衔接及规范操作方法等得力措施,使高碳铬轴承钢综合钛含量降到历史最好水平,距离达到特级优质轴承钢又迈进了一大步.........







成绩——7月份,大连特钢第一炼钢厂采取优化造渣工艺、强化工序衔接及规范操作方法等得力措施,使高碳铬轴承钢综合钛含量降到历史最好水平,距离达到特级优质轴承钢又迈进了一大步。





轴承钢成品钛含量做为衡量轴承钢等级的一个重要指标。因为钢水在凝固过程中Ti元素会发生偏析与N结合生成TiN同时析出长大,极大的影响轴承钢的使用寿命。而减少钢中TiN夹杂物的有效方法是降低钢中的Ti含量。



为降低轴承钢成品Ti含量,第一炼钢厂技术系统牵头对冶炼工艺进行优化,首先对钢包残渣的清理,做到包底、包沿、包壁三无残渣;其次对合金分批管理,严格控制合金中的Ti含量;最后重点控制转炉下渣量,实现最低的平均回P量,精炼采用完全捞渣(倒渣)方式,将渣中的TiO2全部倒净后重新造渣冶炼,由此带动D粗0.5和Ds0.5级别类夹杂物比例分别降低1.31%和2.14%,最终轴承钢成品Ti含量得到了有效的降低。



下一步,第一炼钢厂将对目前的冶炼细节进行总结分析,并进一步优化、固化,从而打造出高、精、尖高碳铬轴承钢产品,提升同行业市场竞争力,全面达到国际大公司的质量要求。





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