第九讲—LF待钢过程中的冶炼技巧

 

待钢时间比较长的情况下,对易氧化元素的控制、成分调整与送电制度、脱氧剂加入量及种类都有关系,如何控制做到相对最好,就是我们要讨论的话题.........









质量年进行中

LF待钢过程中的冶炼技巧

早期炼钢从未听说过钢水冶炼完毕却不能转入下一工序,除非出现异常事故,所冶炼的钢种均为模铸钢种。自从有了连铸钢以后,生产操作中,为了给连铸不断地输送合格钢水,不可避免的会出现钢水冶炼完毕而吊不走现象,我们把这个问题称为待钢。待钢时间长短,钢种元素控制的难易程度,包括易氧化元素的取舍、脱氧操作、吹氩搅拌、温度控制等都关系到钢的质量。如何控制做到相对最好,就是我们要讨论的话题。待钢时间比较长的情况下,对易氧化元素的控制、成分调整与送电制度、脱氧剂加入量及种类都有关系。

生产前的预判

钢水没吊来前就要知道它何时走,开浇头两包冶炼时需要了解连铸中包的烘烤时间及程度,浇铸过程中知道连铸大包钢水剩余量。根据外部条件判断这炉钢的冶炼时间。不需要撵钢的已经知道这炉钢肯定要待钢而且待钢时间长。那么这种情况下,就要考虑化学元素如C、Si、Ti、Al等元素的控制以及长时间待钢后如何保持炉渣良好的还原状态。
成分调整

送电是依靠电极起弧导热,而均匀温度是因为有氩气搅拌。因此,石墨碳为主要原料的电极跟钢水接触,就能上碳,尤其酸性渣对电极的侵蚀格外严重,上碳的现象也更加明显。以待钢90分钟为例,高碳钢让0.01%、中碳钢让0.015-0.02%、低碳钢让0.02%左右。Si的控制需要考虑脱氧程度、Al含量、合金带硅量、转炉下渣量等因素。防止后期渣中SiO2还原回来而上Si。Al、Ti等做为易氧化元素,一般在后期进行调整。在冶炼后期(一次、二次分析后)加入C粉、Si粉、Al豆等脱氧剂,需要考虑给成分控制带来的影响。如加C粉防止上碳、加Si、Al粉防止回Si。因此低碳钢种后期扩散脱氧剂使用Si粉和铝豆,而低Si钢种主要使用C粉。其它元素控制,只要在脱氧良好、渣况稳定的情况下,原则上都可以控制进线(注意:是进下线)在确定可以吊转下一工序时,所有成分全部到位。
造渣脱氧操作

精炼过程是一个不断还原的过程,但同时也伴随着空气的二次氧化,当待钢时间长到一定时间时,炉渣的还原性就会被破坏,因此就需要不间断的加入扩散脱氧剂来进行还原,保持炉渣持续的还原性。对于连铸非计划停浇在LF长期待钢的炉回,炉渣具备吸附夹杂物的能力极度下降,因此可以尝试把渣倒掉重新造渣操作。
温度的控制

待钢时间内的温度控制高与低,对钢质量的影响是很大的。前期正常操作,在确定待钢时间比较长的情况下,除了按照上面第二条进行成分控制外,温度也要随之降下来,降多少目前还存在争议,短时间的待钢,追求高温没有什么问题,因为耐材烧损得有个过程,但较长时间待钢,高温有百害而无一益,长时间的高温对耐材的冲刷导致夹杂进入钢液中,耐材比重与钢渣比重几乎一样,上浮到渣中很难。温度过低,又会造成渣凝结,流动性变差,吸附钢中夹杂物能力下降。等到可以下转下一工序时,长时间的提温破坏了还原气氛。因此,待钢时间内温度控制高与低除了取决于钢种外,还要注意耐材的耐热程度,无论钢种要求温度多少,一般温度都不应该超过1600℃,在这个温度基础上来定待钢温度比较合适,低碳高锰钢不超过1600℃,高、中碳钢最佳的待钢温度保持在小于吊包温度50℃左右为宜。
吹氩搅拌与渣量大小

从字面上看,二者无必然联系,但是待钢时间长,吹氩搅拌过大与过小都影响钢液的吸气,渣量会产生变化,并不是渣的总量少了,而是渣层中缺少CO,后期冶炼脱氧用C粉加入量会越来越少,一直到最后不能加了。这样就造成了好像送电时间长,随着待钢时间延长,渣况给人觉得好像越来越少,也可以说越来越稀。因此,解决这些问题除了成分控制上注意外,保证生产顺行是关键。氩气搅拌大小控制以不裸露钢液直径150-200mm为宜。当然,Ar气可以小但绝对不能关掉氩气。这样做会造成渣结壳,再开氩气钢液先裸露一大片造成严重的二次氧化。其次,包的上下温度不均,包底会随着时间的延长而产生包底凝铁,再次开启Ar气提温,时间上把握不好的话,就会使温度“夹生”。最后,就是透气砖因凝铁变凉,再开启会有断层的危险。


总之,待钢在生产中会是一个常态,制定生产运行准时制也好,LF生产“一进一出”制也好,从保证质量稳定生产运行上看,有相应合理的待钢时间有必要,但是应该控制在20min以内为宜,再长就会对质量控制、成本消耗,人力等造成不必要的浪费。

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