【1月17日】海阔天空的想 脚踏实地的干——总装厂紧跟“创新驱动”步伐不放松

 

——总装厂紧跟“创新驱动”步伐不放松在陕汽控股一届五次职工(会员)代表大会上,袁董事长在2017年主要工作中...

——总装厂紧跟“创新驱动”步伐不放松
在陕汽控股一届五次职工(会员)代表大会上,袁董事长在2017年主要工作中明确提出要持之以恒的实施创新驱动,并强调要通过内部机制的调整,形成浓厚的创新氛围,鼓励创新,包容失败,引导全员立足岗位,抓好小微创新﹍﹍

总装厂作为公司最大的生产单元,上到分厂领导,下到一线员工都极为关注创新改善,在效率、质量提升上、在工艺优化方面、在员工作业劳动强度改善上,用新思维、新方法、新模式不断地提质增效,一次次彰显着创新的价值。总装一车间V形骑马螺栓拧紧机改造就是一个典型的案例。



10月份,陕汽订单纷至沓来,市场呈现出井喷式增长。尤其是国家限载法规实施后,陕汽轻量化新M3000 6X4牵引车一路高歌,在总装线日排产达到65%以上。而该车型所配备的断开式平衡轴板簧紧固采用的是V型骑马螺栓,流水线上原本拧紧机因为螺栓角度的变化而无法使用,对于510n.m的拧紧力矩来说,员工只能靠流水线上的20KG重的2190巨无霸风炮进行打紧。随着该车型日排产量的不断增加,该工位装配工在单班次100余辆拧紧任务的考验下,回到家胳膊疼的连饭碗都端不住,半夜更是一次次被胀痛惊醒。



在得知这一消息后,分厂领导高度重视,提出由设备科负责实施技术创新改进,用创新提质增效,降低员工作业强度。接到任务后,设备科科长李国钧亲自挂帅,组织技术、维修人员对原有闲置无法使用的V形拧紧机进行改造。拧紧工位员工高强度的作业,李科长看在眼力,急在心里。为了不影响生产走线,改制小组只能是抢抓一切停线时间,吃饭时、下班后、休假日都成了他们奋战的黄金时间。面对电器调试、拧紧精度,以及M3000和X3000车型板簧间隙等困难,从设备的解剖分析,到改进图纸的绘制,李科长带领技术人员经过数次的现场测量、反复拆卸、加工、安装、调试,在近一个月的加班加点努力下,最终于12月初总装一线V形拧紧机经过多轮的拧紧调试、扭矩测试、检测等工作,V形拧紧机改制成功,并投产应用,且拧紧结果均符合拧紧工艺及质量要求。



设备科对V形拧紧机的改制成功与投产应用,有效、快速地应对了公司新M3000、X3000火爆的销量,有效地节约了公司技术改造费用。与此同时,V型骑马螺栓拧紧由之前的每辆至少需5min降低到1.5min,而且拧紧合格率100%。不再使用风炮打紧,工作效率提高了,劳动强度降低了,该工位员工段军辉也露出了久违的微笑,再也不提辞职的事了,而段军辉离职与V形拧紧机的改制也成为分厂内部的小典故,广为传播。



正如公司领导所讲,创新无处不在、无时不在。2017年,总装厂将持续扎实推进“全员自主创新”工作,对18台闲置拧紧机进行设备自主改造,以液力缓速器和提升桥瓶颈工序为重点进行精益改善,坚定推行“智能制造”和设备自主制造,海阔天空地想,脚踏实地的干,营造自主改善氛围,为公司成功进入行业前三夯实基础。









投稿地址:dezhishu@sxqc.com

投稿热线:029——86955649      15002943007(63004)


    关注 德之树


微信扫一扫关注公众号

0 个评论

要回复文章请先登录注册