【佳睿华材料科技•润滑小课堂】液压系统油液温度高的分析与解决...

 

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1前言:

在现实的工业生产中,液压设备所占的比重越来越多,它与机械的主机部分及电气设备紧密相关。通常液压设备部分的价值占整体机器的5%——30%。从机器发生故障的情况来看,液压传动往往用于转动和直线运动上,是机器的主要部分,即使小故障也会直接影响其性能。因此液压设备的维护至关重要。

液压系统的能量传递介质通常是液压油,因此油液的性能直接影响液压系统的性能。而控制好油液的工作温度又是液压系统正常工作的前提条件。在钢铁企业生产中,通常液压系统的油液温度应控制在30℃-60℃较为合适,而最佳的工作温度是40±2℃。我们力求把温度控制在这一范围内,以达到液压系统的最佳工作效果。如果油液温度过高,会给液压系统带来许多不良的影响。油温升高后的主要影响有以下几点:

(1)油温升高使油的黏度降低,因而元件及系统内油的泄漏量将增多,这样会使液压泵的容积效率降低。

(2)油温升高使油的黏度降低,这样使油液经过节流小孔或缝隙式阀门的流量增大,这就使原来调节好的工作速度发生变化,影响工作的稳定性,降低工作精度。

(3)油温升高黏度降低后相对运动表面间的润滑油膜将变薄,这样会增加机械磨损,在油液不太干净时容易发生故障。

(4)油温升高将使机械元件产生热变形,液压阀类元件受热后膨胀,可能使配合间隙减小,因而影响阀芯的移动,增加磨损,甚至被卡住。

(5)油温升高将使油液的氧化加快,导致油液变质,降低油的使用寿命。油中析出的沥青等沉淀物还会堵塞元件的小孔和缝隙,影响系统的正常工作。

(6)油温过高会使密封装置迅速老化变质,丧失密封性能。

2案例的分析与解决:

2.1粗、中轧轧机区液压站油温高

2.1.1现象:

液压站内油箱(5m³)温度65℃;油管路出口油温67℃。

2.1.2诊察:

当时为夏季,室外温度28℃,液压站内通风情况良好;液压泵工作正常,系统压力正常,系统管路各处无泄漏点;经检验系统内油液黏度正常,无进水及变质现象;液压站循环冷却系统工作正常;油箱液位计和实际测量均显示,油箱液位过低(液位计的1/5处),接近低位报警停车点。

2.1.3分析:

由于油箱内油液液位过低,油量过少,致使系统的循环冷却泵吸油不畅,无法达到正常的冷却效果;同时油箱内油液少,散热面积小,自然散热情况不好,不能迅速冷却温度较高的回油,形成了温度上的累积。由于以上原因造成了油箱油温过高,从而引起整个系统的油温过高。

2.1.4解决办法:

向油箱加油至液位计的1/2处。

2.1.5结果:

油箱加完油后,30分钟以后测量。油箱油液温度40℃、油管路出口油温41℃。

2.2加热炉炉区液压站油温过高

2.2.1现象:

液压站内油箱(5m³)温度70℃;油管路出口油温73℃。

2.2.2诊察:

当时为春季,室外温度15℃,液压站内通风情况良好;液压泵工作正常,系统压力正常,系统管路各处无泄漏点;系统油液黏度正常,无进水及变质现象;油箱液位正常;系统循环冷却泵工作正常;板式冷却器工作异常(冷却器外部散热片过热;连接冷却器的进水管处压力表显示压力为0.1Mpa,冷却器回水管处压力表显示压力也为为0.1Mpa。)进一步排查发现:连接冷却器的进水管上有一个Y型水过滤器,过滤器前端压力表显示水压为0.6Mpa,过滤器后端压力表显示水压为0.1Mpa。

2.2.3分析:

原因一:由于板式冷却器的进回水压力差为0,说明板式冷却器内水不流动,所以造成冷却器不制冷,冷却器的散热片过热。

原因二:板式冷却器前端进水管上的Y型水过滤器前后压差过大,说明内部滤芯已堵塞,造成进水压力过低,这是主要原因。

2.2.4解决办法:

彻底清洗Y型水过滤器的滤芯并回装好(发现滤芯堵塞严重),另外在其管路前端加装另外一台Y型水过滤器,同时配装过滤精度较低的粗滤芯。(起到双重过滤,防止堵塞)

2.2.5结果:

系统改造完毕后,油箱油液温度36℃、油管路出口油温37℃。

2.3集卷区液压站油温过高

2.3.1现象:

液压站内油箱油液(3m³)温度60℃,油管路出口油温61℃。

2.3.2诊察:

当时为夏季,室外温度25℃,液压站内通风情况良好;液压泵工作正常,系统压力正常,系统管路各处无泄漏点;系统内油液黏度正常,无进水及变质现象;油箱液位正常;循环冷却泵工作正常;板式冷却器工作正常;经过反复排查发现:循环冷却系统的过滤器压差报警装置损坏。

2.3.3分析:

由于过滤器的压差报警装置损坏,造成了循环过滤器的滤芯堵塞而未及时发现,使循环冷却系统不能正常的工作,达不到冷却条件,造成油箱及系统油温过高。

2.3.4解决办法:

更换滤芯并安装好;更换新的压差报警装置并调试好。

2.3.5结果:

故障处理完毕后,油箱内油液温度41℃,油管路出口油温41℃。

2.4加热炉炉区液压站油温过高

2.4.1现象:

液压站内油箱(5m³)温度70℃,出口油温58℃。

2.4.2诊察:

当时为夏季,室外温度25℃,液压站内通风情况良好;液压泵工作正常,系统压力正常,系统管路各处无泄漏点;系统油液黏度正常,无进水及变质现象;油箱液位正常;循环冷却泵工作正常;板式冷却器工作正常;经过仔细排查发现:油箱内油液温度不均匀,从上向下成降低趋势(温差明显,上下相差近15℃)。

2.4.3分析:

由于油箱内油液温度的分层,我首先检查了油箱的回油管路,发现新更换的液压泵加装的泄油管路存在问题。泄油管过细,油流压力高形成了高温溢流;泄油管从上向下进入油箱,出油口位置在油箱液面以上,造成大量的高温回油集中在油箱上层,油箱下部的油因为有循环冷却器的冷却而温度较低,所以形成了油箱温度的上高下低;又由于油液温度的上高下低,使油液无法在油箱内形成对流让温度均匀,只能靠热传导均匀温度;循环冷却器的吸油口在油箱底部,回油口在油箱的中上部,所以只是冷却了部分较低温度的(中下部)油液,而真正高温的油液在上部未冷却到,冷却器的效率因条件不足未发挥出来。

2.4.4解决办法:

改造液压泵的泄油管路,管路加粗,使油流畅通;使进入油箱内的泵的泄油管的端口深入到油箱底部。

2.4.5结果:

改造完毕后,油箱内油液温度42℃,出口油温43℃。温度恢复正常了。

END·

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