柱(棒或段)球介质增产、节能、降耗的理论依据

 

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柱(棒或段)球介质增产、节能、降耗的理论依据
在抛落状态(或瀑布状态)条件下,磨内研磨体在筒体横断面上的球荷运动学行为如图1所示。实验表明;在磨机筒体操作转速和研磨体填充率相同的条件下,球介质与衬板间的相对滑动较大。根据马兹(R·marz)和舒纳德(K·Schönert)的测试结果,在研磨体脱离衬板表面之前(即图1中的脱离A点之前),研磨体的运动大大落后于衬板后面,即沿圆周切线方向(AB方向)减速运动,相对滑动率最大可达衬板表面线速度的25%;远远高于美国学者邦德(F·C·Bond)早先所说的15%。高速摄影和实测还表明:由于相对滑动,柱介质提升高度最大,(即相对滑动最小),球介质提升高度最小(即相对滑动最大),柱球介质介于两者之间。这进一步说明柱介质抛落区域最大,冲击作用最强,粉磨效果最好;球介质最差;柱球介于两者之间。据此可以得出下列结论:

在抛落状态下磨内研磨体在磨机筒体横断面上的运动学行为
(1)柱球吸收了段、球的优点,提升高度介于球、段之间,这样在提升区(即回转部分F1)有一定的相对滑动,对物料有一定程度的面、线、点的研磨剪切作用。

(2)柱球的提升高度介于球、段之间,抛落区域亦然。这样可对物料产生适宜的面、线、点接触冲击作用。而且由于冲击方式多样化,冲击物料时的“飞溅能”损失较少,而飞出的碎片有45%的能量没有被利用。而球介质由于提升高度大,冲击区域大,单纯的点接触冲击时,“飞溅能”损失极大,这是导致球磨机有效能量利用率很低的主要原因之一。柱球介于球、段之间,既对物料有必要的综合冲击作用,又使“飞溅能”损失有所减少,较好地提高了磨机的能量利用率。

(3)柱球与柱球、柱球与物料、柱球与衬板之间是面、线、点接触,这几种接触综合作用的结果,导致其与物料间的研磨剪切应力一直在瞬时变化,这对物料的研磨极为有利。

(4)柱球介质还在某种程度上具有棒磨机中钢棒对物料的“选择性”粉碎作用,因此过粉磨现象少,产品粒度均齐。

(5)由于柱球松散容量比较大,因此在相同重量条件下,回转部分(即面积F1)的重心偏低,且回转力矩也较小,因此耗电量比球介质低,节能效果好。

(6)由于柱球与衬板表面间存在一定程度的相对滑动,提升高度比柱低,因此可适当提高磨机转速,使其提升高度有所增加,这样在抛落时可增强它们对物料的冲击粉碎功,提高粉磨效率。

柱(棒或段)球的实践效果

一、科学实验

蒸压加气混凝土工厂中石英砂粉磨工段是最耗能的环节之一,开展粉磨工段的节能、降耗科学试验,确保原料的优质、高产、稳产,是AAC工厂节能降耗的重要内容。为此,我们曾进行了下列一系列科学实验:

(1)采用铬含量较高的柱(棒或段)球取代以前的钢球。

(2)适当调整柱(棒或段)球的填充率和级配。

(3)为进一步降低球耗,提高了柱(棒或段)球的铬含量,采用所谓“超高铬”柱(棒或段)球。

(4)与某耐磨材料厂合作,在制造柱(棒或段)球时,适当加入少量可提高钢球耐磨性和耐腐蚀性的微量元素。

(5)由于柱(棒或段)球的硬度较高,采用了耐磨性能较好的橡胶衬板,使“研磨体——衬板”的“硬碰硬”的矛盾转化为“硬碰软”,进一步降低衬板的“钢耗”。

(6)为防止较小研磨体进入排料,适当缩小卸料蓖板的蓖缝尺寸,并定制了高强度耐磨蓖板。

(7)完善了定期“补球”的研磨介质制度。

(8)及时进行科学实验总结,定期调整研磨体填充率、级配、补球、加料量,保证磨机高产、稳产。

二、科学实验结果

原设计在Ф2.4×6m球磨机上提供的配球方案是Ф35mm、Ф30mm、Ф20×25mm低铬球、段,总装载量为30t。单位球耗为3.62kg/t物料(个别时段甚至高达4.4kg/t物料),磨机设计小时产量为14t/h。本公司原料中石英(SiO2)含量为90~95%,比重分别为2.67t/m³(白砂)、2.58t/m³(黄砂),它们的普罗托吉雅可诺夫系数为f=13,属于很坚固岩石(2级)和坚固岩石(3级)之向,其易磨性系数近似于1,接近水泥工业中进行易磨性试验的标准砂(福建平潭砂),因此极为难磨。可以这样认为,本试验的主要矛盾是降低单位产品球耗,阶段性目标为降低至2 .8kg/t物料。

1999年10月至2002年1月,我们改用低铬、中铬和高铬异形研磨体——柱(棒或段)球,级配是Ф34×68×51×21mm/10t、Ф30×60×41×16mm/12t、Ф20×25mm/8t,总装载量30t,产量为14 t/h,球耗为3.14kg/t物料。球耗降低了0.48kg/t物料,即降低了13.26%。

这一结果表明:柱(棒或段)球确实比钢球、钢段优越。

(2)为了进一步降低球耗,从2003年开始,对柱(棒或段)球材质进行了重新设计,主要内容是将材质从传统的中、低和高铬改为超高铬,同时增加少量抗磨、抗腐蚀的微量元素。试验结果表明:自2003年2月至2003年7月底,球耗平均为2.80kg/t物料,单位电耗平均值为20.98kwh/t物料,磨机小时产量平均值为14.75 t/h。

换言之,单位产品球耗从前一年平均值3.67kg/t物料下降到2.80kg/t物料,即下降了0.87kg/t物料,球耗降低率为23.71%;单位产品电耗从前一年平均值27.25kwh/t物料下降为20.98kwh/t物料,节省电耗6.27kwh/t物料,节电率为23.01%。台时产量从前一年平均值13.01 t/h增加到14.75 t/h,即增产1.74 t/h,增产率为13.37%。

(3)钢球级配

原先采用低、中、高铬钢球时,级配情况是:Ф34×68×51×21mm/10t、Ф30×60×41×16mm/12t(这两种为柱(段)球),Ф20×25mm/8t(钢段)。后来采用超高铬柱(段)球,调整级配如下::Ф34×68×41×16mm/12t(柱(段)球),另加两种同质小钢段:Ф20×25mm/13t、Ф16×16mm/9t。这主要考虑到参考国外“康必登”磨小钢段的强烈研磨作用,可进一步增加研磨效果。实践证明,这一级配方案是正确的。

(4)对于湿磨石英砂的磨机研磨体填充率,国内外尚无成熟经验可循。通过试验证实,将填充率由原来的27%降低到20%左右,才能使柱(段)球有一定的相对滑动,加剧线、点接触的研磨效果,提高粉磨效率。磨机运行电流也由原先的25A左右,稳定在22A左右。这样球磨机单位电耗大约在20.37~21.38kwh/t左右。

(5)合理补球

由于球磨机处于连续生产状态,所以我们主要按球磨机运行电流波动值控制补球量,维持运行电流值控制在20~21A左右。实践证明:按单一品种补球方式效果欠佳,我们主要根据出磨砂浆的细度控制来调节各级别球径的钢球级配,间断式补加三种钢球。实践证明:这样从磨头喂入补球,由于补球量不多,故停磨时间已由原来的15分钟降低到3分钟,大大节省了停磨时间。




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