【创新创效】让数字说话——东庞矿创新创效工作侧记

 

让数字说话“在‘双创’活动中,我们共完成创新成果158项,创效项目64项,累计收益近3689万元;其中有18...

数字说话
“在‘双创’活动中,我们共完成创新成果158项,创效项目64项,累计收益近3689万元;其中有18个创新项目分获股份公司一、二、三等奖,38个项目获优秀奖。” 3月13日,在股份公司召开的2016年全员“双创”暨职工技能大赛总结表彰会上,东庞矿工会主席王锋作为“双创”工作“先进单位”的代表,对东庞矿的“双创”工作进行了经验介绍。

全员创新  提质增效

为推动“双创”活动的全面铺开,东庞矿以“强化组织、调研推动、效益把关”为出发点,组建““双创”“领导小组,针对公司推进的55项双创项目,整理出31份可实施性调研报告,制定“全员双创实施计划”,下发《关于双创立项实施规定与节点督查的通知》,编制项目任务书,明确项目内容、负责人、计划进度、预计投入和收益。一场全员参与的创新创效活动就此展开。

东庞矿安装5台离心式压风机和1台活塞式压风机,由于井上、下用风压力特性不同,为合理分配压风资源,达到减少用压风能耗,实现压风机节电的目的,东庞矿动力科技术主管刘冰涛经过多次研磨,对压风系统主环形管路的阀门进行调整,从而将井上、下供压风分开,在节省压风资源的同时,减少了一台设备的运行,每年可节约电费77.22万元。在冀中股份全员“双创”经验交流暨现场观摩会上,由东庞矿多经公司职工时智伟自制的“锚杆自动生产线”受到了参会者的一致好评,并被公司领导评定为推广项目。锚杆作为巷道支护材料,使用数量巨大。据悉,一根2.4米的锚杆从切割下料、锁径到滚丝,需要7名职工完成,劳动效率低,且在滚丝时,操作不当,容易发生事故。平时就喜欢对设备进行修修改改的时智伟提出了制作“锚杆自动生产线”的构想。经过过3个多月的反复“研磨”,这套系统庞大的锚杆自动生产线投入使用,不仅减少了5个人工,而且为矿节约了58万元的购置费。

继而,给平滑靴“穿铠甲”、“满血复活”的保费猴车、自制树脂锚固剂推送管、为皮带运输系统装上报警器……一系列创新项目的持续开展,为在“寒冷”煤市中奋力前行的矿山注入生机和活力。

集中优势  攻坚克难

围绕生产经营中的重点、难点问题,东庞矿依托1个国家级、3个省级、2个矿级创新工作室,本着“鼓励创新、宽容失败、奖励成功”原则,集中技术优势,开展各类创新攻关活动。2016年,6个职工创新工作室完成攻关项目36项,其中《机器人焊管机》《电厂高盐水替代石膏》、《强力皮带加工改制皮带条替代槽钢梁》、《瓦斯抽采风筒缩短改进》等多项成果的推广应用,不仅提升了安全系数和工作效率,还创出数以百万元的经济效益,为东庞矿打好降本提质增效攻坚战发挥了积极的作用。

曾经在冀中股份全员“双创”经验交流暨现场观摩会上,赢得公司领导啧啧称赞的“机器人”焊接机不仅减少了两个人工,并且使风水管路的焊接效率大大提升。东庞矿每年需要在井下应用6-7万米的风水管路,用量非常大。使用原有的焊接工艺,需要3人合作才能完成一根管路的焊接工作。随着自然减员的逐步递增,低效率的焊接工艺流程已经不能满足生产的需求。为改变这一被动局面,机修厂厂长田权决定从优化焊接工艺入手,从而提出了制作自动焊接机的构想。随后“田权创新工作室”人员,经过反复设计,利用现有的变频器、气体保护焊机、气缸、减速机、电机等设备组成1台可调速、易操作的自动焊管机。据悉,这台“风水管路自动焊接机”投入使用后,每年可节省人工费用约24万元,目前正申请国家专利。由洗煤厂创新工作室完成的“电厂高盐水替代石膏”项目,利用高盐水中钙镁离子含量高的特性,改善洗煤水质,替代浮选添加石膏操作环节,既解决高盐水治理外排问题,又减少洗煤过程矿井水添加量。经测算,每年仅节省石膏材料费用就达百余万元。

在风云莫测的市场面前,东庞人以创新创效破解生产难题,降低生产成本,从而为企业持续、健康、科学发展做出了积极的贡献!
▲向上滑动
公众号



微视东庞

长按右方二维码

关注我们ˉ►


    关注 微视东庞


微信扫一扫关注公众号

0 个评论

要回复文章请先登录注册