【光荣榜】冲压件公司的螺母凸焊PFMEA应用项目入围“2016年度上汽集团FMEA项目”

 

近日,上汽质经部发文,对上汽集团第四届(2016年)优秀FMEA项目及入围项目进行了表彰。其中冲压件公司的螺母凸焊PFMEA应用项目荣获“2016年度上汽集团入围FMEA项目”。...

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近日,上汽质经部发文,对上汽集团第四届(2016年)优秀FMEA项目及入围项目进行了表彰。其中冲压件公司的螺母凸焊PFMEA应用项目荣获“2016年度上汽集团入围FMEA项目”。

螺母凸焊PFMEA应用

项目组成员:左海峰、邹正东、卢克强、徐抚生、徐永福



今年,冲压件公司承接了上汽集团乘用车IP31项目共50个车身零部件拼焊总成业务,在这些车身零部件拼焊总成工艺中,螺母凸焊工艺是乘用车车身拼焊工艺的一个重要组成部分。螺母凸焊的失效模式主要包含:漏焊、错焊、虚焊、偏心、飞溅、过烧等缺陷模式。而在冲压件公司实际生产过程中,飞溅占比近80%,一旦螺纹内有飞溅,就需要进行100%分选,部分下线回丝返工。为了保证发交的产品螺纹内无飞溅,冲压件公司安排一人进行跟线回丝,每月工时140小时。因而解决“螺纹内有飞溅”这一失效模式成为冲压件公司PFMEA项目的主课题。
冲压件公司成立了由公司副总经理卢克强挂帅的8人《螺母凸焊PFMEA应用》项目组,从“顾客抱怨”、“生产现状”、“同行水准”等方面对“螺纹内有飞溅”潜在失效原因进行分析,通过对一周生产的3万多个螺母凸焊的100%复拧追踪分析:1、电极表面不平整,2、缺少防护措施。

为“螺纹内有飞溅”的主要原因。原先主要的检查方法是:1、100%目测螺母焊接后螺纹内的飞溅状态,但通过目视来判断失效模式,具有较大的不确定性;2、由操作工和检查员按照一定的频次用对应的螺栓进行试拧,问题频发的零件进行100%复拧,但螺栓复拧模式,效率低,也只有在首末检及过程抽检中应用。


根据公司要求,项目组确定:将因电极不平整等原因引起的螺纹内有飞溅的RPN值从目前175降到70作为攻关的目标。

项目组进一步从成本、预计效果、时间、顾客意见等几个方面进行分析,制定了3条具体应对策略:

1、总结经验,编制电极修模更换标准,保证电极的可靠性,消除电极不平带来飞溅;

2、改变凸焊定位芯结构,让定位芯的台阶做成斜面与螺母内孔加工斜面对应,凸焊时相互拟合,减少飞溅进入螺纹的机会;

3、选择几台装置增加吹气装置,凸焊过程中螺母内吹入气流,防止飞溅进行,同时将进入内螺纹的飞溅及时吹走,减少飞溅损坏螺纹的可能性;

通过本次FMEA项目,不但解决了实际生产难题,而且提高了员工的综合素质,锻炼了员工发现问题、分析问题和解决问题的能力。为更好的巩固成果,项目组将电极结构进行文件规定、吹气装置进行推广,相关规定编入公司三级文件。

编辑:曹之然、杨静娟

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