【群讨论】电泳异常技术问答

 

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电泳异常技术问答:

以下提问者简称“问”,回答者简称“答”问:我们这儿电泳上周膜厚偏低,固体分低3个百分点,加了一套漆,固体分上来百分之一,隔了1 天又加了一组,膜厚和固体分都上来了,但是漆膜表面质量很差,现在将电压由220降低到200,加了点酸,PH控制在6 .1,怎么办?

答:根据“ 在范围内,但处于下限 ”情况,可以加些原漆,把固体分参数调到中限!再注意通过超滤控制电导!

问:我现在的电导率似乎偏低。

答:电泳之前磷化膜有异常吗?

问:基本没有异常,有少许颗粒,但是没有电泳后那么多。

答:颗粒是否是磷化渣?

问:是,已经调节磷化后喷淋压力,下午看效果。但现场判断主要原因应该是电泳的问题,膜厚才10个。

答:电泳pH值6.1太高,处于上限,电泳漆不稳定,易沉降,因此固体含量低,电导率低,也容易出现电泳漆颗粒缺陷。建议pH值控制在5.8~5.9。阴极电泳漆的使用范围一般在5.6~6.2,你加了酸调节才到6.1,可见之前更高。我认为你们的电泳漆问题是pH值偏高导致的。

问: 感觉你说的对,以前PH一直是5.9左右。 上午调节了一下UF的喷淋压力和时间,和磷化后的喷淋压力,感觉涂膜质量有所提高,刚才又加了一点酸,继续观察。

答:嗯,我们公司电泳漆pH值也控制在5.9的。如果有麻面就是磷化被污染了。

问:如何判断磷化是否被污染?污染后如何处理?参数现在稳定,滤渣也一直在使用滤渣机过滤。嗯,我看现场感觉应该是磷化后喷淋压力小导致水洗不净导致的。

答: 磷化之前几道工序是不是喷淋的?

问:有喷淋有浸泡。

答:观察工件进入磷化槽之前有没有返锈?

问:之前有,现在没有了。

答:那可能是磷化后水洗不彻底,磷化参数都合格的话,个人认为没必要更新。

答:有其他离子同时发生反应导致麻面可能性更大,全方位有是要更新,只是一面就水洗不净。

如果是离子污染,就需要查找污染源。工件不酸洗的话,磷化前就脱脂剂可能带入,碱性脱脂剂的阳离子一般为钠离子,不参与成膜,没多大影响。此外,就看清洗磷化槽和磷化换热器的药剂是什么,如果没用清水彻底清洗,有可能会污染。

问:电泳前纯水洗后,沥水工位观察工件表面磷化膜平整,颗粒物附着在表面,但用手可以擦除。所以判断是水洗不净,求认证。我们用硝酸洗热交换器。

答: 用硝酸洗换热器是正确的,不会污染槽液。酸洗后没有中和的话,至少保证两道水洗,而且水洗槽需要不断溢流。没有中和槽可以考虑在酸洗后的第一道水洗槽中加入中和剂,例如加入4%左右的碳酸钠。另外,你说的现象属于磷化膜挂灰。磷化液没多大问题,注意监测磷化渣含量,定期倒槽除渣;磷化后的水洗、纯水洗保持喷淋压力在工艺范围内,一般0.1~0.15MPa。还有注意这两道水洗的洁净度,生产时需要补充新鲜水持续溢流,并定期换水,磷化后喷淋水洗槽一般每周换一次水,纯水槽每周换1~2次。再补充一点,检查一下磷化后的水洗和纯水洗的喷嘴是否有堵塞的,若有堵塞的或掉落的,也会导致水洗不彻底
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