【基层动态】嘉峪关熔铸二作业区推进精细化管理成效显著

 

今年以来,嘉峪关熔铸二作业区结合生产实际,着力调动技术人员生产工作积极性,大力推进标准...



今年以来,嘉峪关熔铸二作业区结合生产实际,着力调动技术人员生产工作积极性,大力推进标准化和精细化作业,促进了各项技术经济指标不断提升。

在铸造用电成本控制方面,该作业区一方面结合作业生产实际,控制电力成本支出,合理减少备用混合炉的投用。另一方面对已投用的混合炉进行精确控温,尽量减少混合炉加热区的使用;第三,对25kg铝锭铸造机进行升级改造,有效提高了生产效率,降低了电耗。据统计,截至目前,该作业区综合电耗为22.57kw.h/t,较2015年同比降低18.2%,其中混合炉电耗指标达国内先进水平。

在水耗成本控制方面,该作业区不断加强作业现场长流水的把控力度,切实杜绝不合理用水现象,并根据现场生产实际状况启用或关停铸造用水,降低铸造生产用水单耗,截至目前,水耗单耗为0.38㎡/ t,较2015年同比降低9.5%。

在铝液烧损控制方面,该作业区持续加强对混合炉炉温把控力度,最大限度地减少了高温铸造带来的铝液烧损;加快推进标准化作业,提升混合炉扒渣人员的精细化操作水平,减少铝液在高温铝灰中烧损;提高产品一次合格率减少回炉铝锭烧损;通过这些措施将铝液烧损由5‰降低至4‰。

在产品质量控制方面,该作业区加强质量跟踪管理水平,持续开展人员产品质量方面的培训,员工对产品质量意识有了很大的提升,促使铝锭产品质量不断提高,据统计,铝锭一次成品率由年初97.59%提高到99.75%,铝锭单块重量由年初20.5kg提高到20.66kg。

此外,为了减少机物料消耗,该作业区通过修旧利废,对易损耗工具渣铲重新焊接使用、对废旧气缸拆分取可用零件重新组装、修复废旧铸造机设备装置,并加强现场管理,杜绝钢带、脱模剂、打渣剂等浪费现象,有效减少了机物料的消耗。截至目前,该作业区修复铸造机关键部件及气缸共计74件,节约机物料费用75.15万元。

这些举施的相继实施,极大提升了该作业区的管理水平,加快了现场作业标准化和精细化作业的推进力度,各项技术经济指标得到大幅度提升,为公司节能降耗、效益提升做出了积极贡献。


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