【持续改善】设备开发部UV点胶运行调试改善案例

 

三友联众自2007年成立设备研发中心以来,自行设计、研发、制造自动化生产线百余条,强大的设备研发能力已是三友...







三友联众自2007年成立设备研发中心以来,自行设计、研发、制造自动化生产线百余条,强大的设备研发能力已是三友联众的核心竞争力之一,持续改善、精益求精是每个研发人员的工作态度。SJ自动线研发制造是2016年公司重要项目之一,研发此自动线体要求高效率、高品质,产量可达3000PCSH。面对艰巨的任务,大家抓住每一个细节,坚持做到生产线完美,制造出高品质继电器。以下为SJ自动线UV点胶机精益改善案例。

         1.抛光倒角改善

UV点胶试运行时,发现部分产品被刮花,部门人员马上对整条生产线进行分析,发现是由于一些同一轨道存在不同段位倒角,即倒角不齐现象引起,虽然在组装时单个过料测试中产品并无明显刮花现象,但产品品质仍存在较大隐患。针对此现象,部门人员立即研讨制定改良方案,采取轨道全部拆除,以图纸实际为指标统一角度,由公司内机加工部门全部倒角,并在进料和出料口使用布轮进行抛光处理。改善后结果验证,在3000PCS产品自动运转调试中未出现刮擦现象。

         2.轨道运行改善

轨道抛光后运行观察,发现皮带中有碎屑掉出,经过3D测量后发现为皮带轮未设置公差,但塞入标准塞片测试,仍不能流畅无碎屑运行。之后我们将零件一一拆开,深入剖析,发现原来是前段皮带轮的轴承里塞有砂纸导致不能灵活运动,点胶前轨道马达定位板与皮带张紧轮多垫有垫片导致皮带不平行,去除之后顺畅无刮伤,无碎屑。

         3.UV点胶不断完善

产品试探性点胶多次测试后并不能达到完全密封效果,于是我们尝试调整胶量,但出现胶水偶尔会刮擦到上挡板现象,要达到带未干胶水产品顺利通过,但又不能影响上挡板定位效果,经多方分析、商讨后,我们终于制定出完美的改善方案,并得到有效实施。

另在紫外光照射后偶尔出现未干现象,我们进一步调整点胶量、紫外光强度、紫外光热度,调整后终达到预期点胶效果,稳定高效。初步点胶成功后我们在可稳定生产的基础上步步提高效率。

从10秒每批到6秒每批,减少不必要的时间:我们在确定好点胶量后,通过对紫外光温度和强度的调整,将UV胶固化节拍从5秒提前到3秒,并保证了固化的可靠性,另消除了推料气缸的延时,提高了皮带的速率。

从6秒每批到4.1秒每批,精简动作,追求实际:在点胶动作上,起初我们每点胶一次清洗一次针头,经分析、实测后发现并不需要如此频繁,在保证点胶品质的情况下,改为点胶5次清洗一次针头,且不会导致点胶中胶水风干。在一轮跑料过后,发现每次点胶上下后,前后拉伸退回动作也有所多余,去除后再一次提高了点胶效率。持续观察中,我们发现如果长时间缺料则会导致未退回针头漏胶到产品上,以及已点胶未固化产品胶水从外壳漏到线包,我们立即增加定时判断,缺料时针头自动退回,未固化产品单独推入照射,充分保证点胶效率和产品品质。

改善永无止境,三友人会坚持对设备不断优化,制造最优的继电器!(设备开发部/唐伟杰)

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