造气工段3#废锅、洗气塔连通管漏点应急处置方案
废锅、洗气塔连通管漏点应急处置方案一、编制的目的为了进一步增强应对和防范生产安全事故的能力...
废锅、洗气塔连通管漏点应急处置方案
一、编制的目的为了进一步增强应对和防范生产安全事故的能力,高效有序的进行现场应急处置,车间根据以往经验和教训,可能对各工段造成的一些影响,更好的处置好3套废锅、洗气塔联通管出现漏点造成的影响,特制定些应急措施。
二、应急小组职责
1、组 长:赵王斌
副组长:安 斌 原保才 王学强
成 员:张建、王志强、张超、李志清、周乐文、赵鑫浩、宋岩科
2、职责
组长:全面的指挥协调应急工作,并向公司领导报告准确情况,确保安全、环保无事故;
副组长:王学强负责对现场进行警戒及人员疏散;原保才负责配合设备进行工艺处置,并做好3套系统停车的准备工作。安斌负责组织抢险堵漏工作。
小组成员:设备技术员负责配合设备主任确定堵漏方案并实施;工艺技术员负责配合现场警戒、人员疏散,并联系中化对泄漏区域的环境不间断检测;安全员负责准备应急抢险的个人防护器材,并检查个人防护器材佩戴及使用工具是否符合安全要求。
三、应急处置
1、废锅洗气塔联通管漏点扩大后紧急处置办法:3#废锅至洗气塔连通管出现漏点。现阶段用石棉布堵漏,堵漏过程中发现管道整体厚度较薄,可能出现再次泄漏,并且泄漏扩大化,大量泄漏煤气致使整套煤气系统不能正常运行,为避免上述情况的发生,设备方面提前做出卡具,卡具用10mm厚钢板制成,宽度150mm,长度3.85米,卷制成1.2米直径的圆,将其分成两半,结合处用螺栓紧固,打卡时圆的接口放在中间,圆下面再开一个螺栓眼,堵漏时,漏点处用石棉布,3MM钢板压住,再在钢板外打制成的卡具,固定好卡具后,用卡具底部流出的螺栓眼顶住3MM钢板,达到堵漏效果。
2、当废锅洗气塔连通管漏点过大无法堵漏的处置办法:联系调度系统紧急减量,同时将3套系统以外的备用煤气炉全部开启,停10#、11#、12#煤气炉,待供气稳定了,加3#洗气塔出口水封, 3套系统准备单套系统制惰,制惰步骤如下:
1、惰性气体置换煤气系统的工艺指标:CO2≥15%
O2<0.5%
CO+H2<8%。
2、造气开始停3套系统,首先停10炉、11#炉(大修)、12#炉加水封点火。选9#煤气炉DCS改为制惰程序,循环时间改为132S,百分比为:吹风32 S包括回收、上吹33 S、下吹57S、二上吹10 S、吹净0 S、蒸汽调整为0.090MPa,调整好各阶段百分比后开始制惰养炉;单炉分析贫气CO2≥15%
O2<0.5%
CO+H2<8%时准备置换3套系统。在9#炉养炉期间,3#洗气塔出口加水封,保持溢流并班长确认。然后在置换前依次打开废锅进、出口排污阀门、洗气塔塔顶放空阀。通知主操用合格贫气开始置换3套系统,在洗气塔顶取样分析合格。依次打开10#、11#、12#单炉水封排污阀进行倒气,并取样分析各排放口是否合格,各取样分析合格后,制贫气结束。(置换过程送气压力≤15Kpa)
贫气制取合格后,打开废锅上、下部盲板、关闭洗气塔上水阀,打开洗气塔底部盲板通风置换,合格后方可打卡作业。
四:注意事项
1、建立建全应急组织机构。
2、严格执行本方案,统一指挥。
3、对系统置换彻底,认真检查,不留死角。
4、加强巡检,防止跑、冒、滴、漏。
5、排放口派专人监护,防止发生事故。
6、闲杂人员严禁到置换现场,防止煤气中毒。
7、特别注意监视各夹套温度、汽包压力,防止缺水和超压。
8、取样及时、分析快速准确。
9、置换取样时人员应站在上风口,必须有专人监护,防止中毒。
五:风险分析及预防措施
1、停车置换过程中的风险分析
贫气置换过程中,系统出口压力过高,超过15Kpa,导致洗气塔水封冲破,长时间置换不合格。
预防措施:
贫气置换时要求间断性送气,控制送气压力≤15Kpa,避免造成洗气塔水封冲破。
2、堵漏检修作业风险分析:
带压堵漏
(1)人员疏散不及时造成煤气中毒
(2)作业人员煤气中毒
(3)静电或明火造成煤气着火
单套系统停车堵漏
洗气塔水封冲破出现中毒伤亡事故。
预防措施:
1、作业前专人负责现场警戒和疏散,并联系中化对周边环境进行不间断检测,确保无关人员撤离在安全环境内。(严格注意风向变化,疏散人员的包括造气楼内的巡检人员)
2、作业人员必须佩带隔离式的防毒面具(空气呼吸器),并正确使用,空气呼吸器正常使用时间未30-40分钟。
3、堵漏作业让人员身上不允许携带任何金属物件和火种,作业时必须使用铜质或木质的防爆工具。
4、使用卡具时必须以将漏点控制在一定范围内为前提条件,并将卡具可能发生摩擦的地方涂抹黄油,防止安装时产生火花。
造气车间
2015-7-31
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