【关注】集思广益降成本,炼铁厂这样做

 

炼铁厂热风车间在“改革转型我担当”大讨论活动中,密切结合实际,集思广益解决生产过程中遇到的各种难题,...





炼铁厂热风车间在“改革转型我担当”大讨论活动中,密切结合实际,集思广益解决生产过程中遇到的各种难题,截止目前,该车间先后收到合理化建议11项,其中价值较高的三个项目已被采纳实施。

1改造阀门除隐患

今年年初,1号1750区域的热风炉充压阀故障,导致无法送风,延误了高炉的送风时间。前不久,3200区域热风炉的废气阀也出现了同类故障。为解决这类问题,该车间与运行维保车间协调,围绕工艺流程和设备使用状况反复讨论研究,共同制定了在充压阀、废气阀旁加装旁通管的方案。通过加装旁通管,一旦主体设备打不开,可立即转为备用手动阀门操作,便于及时换炉,减少了高炉风温波动。

2增设备用加湿器

3200区域热风炉除尘器,原有设计的气力输灰系统是通过使用氮气把除尘灰推送至320烧结料场,但在使用过程中故障率高,并且易产生扬尘,被迫停用,可新的问题随之而来,停用拆除后热风除尘系统只剩下了一台加湿机卸灰,而3200高炉产量的持续释放,此台加湿机几乎是满负荷运行,磨损严重且没有检修时间,一旦出现故障,除尘灰就不能排出,如果72小时不能及时修复,高炉将被迫休风。面对这一隐患,热风车间组织专业人员从工艺、设备、安全角度出发,结合原有除尘器的位置和空间,先后四易其稿,最终确定了增加一套备用波轮过齿式加湿机的方案。改造后,新系统大大降低了高炉被迫休风的风险,同时实现了3200热风除尘系统的一用一备。系统大大降低了高炉被迫休风的风险,同时实现了3200热风除尘系统的一用一备。
3简易防堵分离器

热风炉的三座除尘器都与高炉下降管相连。在放灰过程中经常会出现两种情况,一是被喷涂料或脱落的砌砖等异物堵塞下料口,导致卸灰不畅。二是异物将下料阀门卡住,除尘灰放空后无法关阀,导致煤气泄露,这无疑会造成很大的安全隐患。热风车间领导多次深入现场,通过内部与岗位职工交流,外出向兄弟单位取经等方式,最终设计制作了灰物分离器。此分离器为直径300mm的空心圆筒形无缝钢管,钢管前端进行密封,管身凿满小眼,安装在下料口通道内并向上延伸2—3米长。根据除尘灰颗粒小、流淌速度快的特点,进入分离器后,除尘灰就从小眼里向外淌,而杂物则留在了分离器底部。这样就保证了放灰的顺畅,同时杂物可通过下降管底部的活动门定期清理。灰物分离器的试验成功,极大地提高了除尘器设备的稳定运行率,基本上杜绝了因除尘器故障导致的休风事故。


稿件:李宏伟

责编:冯秀燕

审核:高庆喜

编辑制作:济钢集团新闻传媒中心


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