【干货实例】数控机床NC系统故障解决方案

 

welcome数控机床的应用越来越广泛,只有对数控机床的故障进行及时有效排除,才能最大化提升生产效率,并使企业安全运营。...



数控机床NC系统故障解决方案
welcome
【技术贴】 
数控机床的应用越来越广泛,只有对数控机床的故障进行系统分析,才能在数控机床出现故障及时排除。下面分享一些NC系统故障排除的典型实例,以供参考交流。
硬件损坏 / 故障及诊断
情况分析/

解决方案



情况1:通过NC系统PC功能输入的R参数,在加工中不起作用,不能更改加工程序中R参数的数值。

解决方案:通过对NC系统工作原理及故障现象的分析,尝试与同款机床的主板对换后,正常使用,进一步确定为PLC主板的问题。

情况2:如果是加工程序程序号输入不进去,自动加工无法进行。

有可能是NC系统存储器板出现问题

情况3:工作时系统经常死机,停电时经常丢失机床参数和程序。

NC系统主板弯曲变形,经校直固定后,系统恢复正常。

综合分析:由于NC系统出现硬件的损坏,使机床停机。对于这类故障的诊断,需要根据机床所使用的数控系统的工作原理及各线路板的功能,对设备故障现象进行分析,在有条件的情况下,可用交换法来准确定位故障点,专业维修后,故障即可消除。
操作及系统

/ 故障及诊断
情况分析/

解决方案



情况1:

数控车床开机时,频繁出现死机现象影响工作,尝试任何正常操作都不起作用。

解决方案:采取强制复位的方法,将系统内存全部清除后,系统恢复正常,重新输入机床参数后,机床正常使用。这个故障就是由于机床参数混乱造成的。

情况2:一台专用数控铣床在批量加工中,NC系统显示2号报警“LIMIT SWITCH”。

这种故障是因为Y轴行程超出软件设定的极限值,检查程序数值并无变化,经仔细观察故障现象,当出现故障时,CRT上显示的Y轴坐标确定达到软件极限,仔细研究发现是补偿值输入变大引起的,适当调整软件限位设置后,故障被排除。这个故障就是软件限位设置不当造成的。

情况3:数控机床每次开机系统都进入AUTOMATIC状态,不能进行任何操作,系统出现死机状态。经强制启动后,系统恢复正常工作。

这个故障就是因操作失误或其它原因使NC系统处于死循环状态。

综合分析:数控机床有些故障是由于NC系统机床参数引起的,有时因设置不当,有时因意外使参数发生变化或混乱,这类故障只要调整好参数,就会自然消失。还有些故障由于偶然原因使NC系统处于死循环状态,这类故障有时必须采取强行启动的方法恢复系统的使用。
电源及电池 / 故障及诊断
情况分析/

解决方案



情况1:数控机床NC系统通电以后,CRT不显示,NC系统上“COUPLING MODULE”板上左边的发光二极管闪亮,指示故障。对PLC进行热启动后,系统正常工作。但过几天后,这个故障又会出现。

解决方案:通过对发光二极管闪动频率的分析,判断为电池故障,在更换电池后,故障消除。

情况2:自动加工过程中,系统突然掉电。测量其24V直流供电电源,只有22V左右,判断是电网电压向下波动时,导致电压降低,才使 NC系统开启保护措施,自动断电。

整流变压器匝间短路,容量不够。更换新整流变压器后,故障排除。

除此之外,还有一种类似的情况是当系统加上电源后,系统开始自检,当自检完毕进入基本画面时,系统掉电。经分析和检查,发现X轴抱闸线圈对地短路。系统自检后,伺服条件准备好,抱闸通电释放。抱闸线圈采用24V电源供电,由于线圈对地短路,致使24V电压瞬间下降,NC系统采取保护措施自动断电。

综合分析:有时因供电电源出现问题或缓冲电池失效也会引起NC系系统故障。



稍后精彩继续。。。。。。


按左边的黑白二维码图片,即可识别关注“鑫机缘”公众号微博、QQ空间中,需打开微信搜索“鑫机缘”关注!免责声明:本公众号所载文章为本公众号原创或根据网络搜集编辑整理,文章版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权和其它问题,请跟我们联系!文章内容为作者个人观点,并不代表本公众号赞同或支持其观点。本公众号拥有对此声明的最终解释权。


    关注 鑫机缘


微信扫一扫关注公众号

0 个评论

要回复文章请先登录注册