积小智慧,提大节创,促精益生产渝北工厂涂装一车间7月(第一周)

 

安全生产,一直以来都是我们企业不懈追求的永恒主题,在岗一分钟,安全六十秒,在工厂大力提倡效率、效益提升的大环...



安全生产,一直以来都是我们企业不懈追求的永恒主题,在岗一分钟,安全六十秒,在工厂大力提倡效率、效益提升的大环境下,涂装一车间也不敢放松对安全的管理,那么我就一起去看看本周在安全方面的优秀改善案例吧。

案例一:关于提前遮蔽漏水点避免造成安全虚惊事件提高生产质量的改善

建议人:刘杰



改善效果:改善后,通过运用风险评估工具对安全风险进行评估由高风险(8分)降为低风险(4分)/1次作业,并提高了设备使用寿命,杜绝了安全隐患。改善后此问题点补率下降为0.04%,返工率下降为0.008%,得到了有效的控制。班组C1000提升15%。

案例二:关于优化成车点补空压机散热系统管道,减少高温报警频繁对生产、安全和质量造成重大影响的改善

建议人:刘祥利

改善效果:改善前,此问题每日影响停线时间6分钟,按照每月生产28天计算,每月可减少停线时间168分钟;改善点补间的能源为 2820 元/小时;一月工作时间为21.75/天。

案例三:关于优化吹灰工位踏台高度,减轻吹灰员工劳动强度及提高效率的改善的改善

建议人:马毅



改善效果:经改善后,吹灰工位员工在吹灰擦净下横梁灰时弯腰35°,杜绝造成职业病的危险及安全隐患,运用风险评估工具对风险进行评估后,风险由高风险(8分)降为低风险(4分)/1次作业,改善前1辆车吹灰工位用时110秒,改善后1辆车吹灰工位用时96秒。

案例四:关于优化C2系列前罩撑杆工装消除安全隐患的改善

建议人:罗飞



改善效果:通过本次改善,改善前,一月撑杆断裂为51根,二月为30根;达16.2%,改善后,撑杆断裂为零,全年可节约53460元


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