【康得故事】打破砂锅“查”到底

 

康得公司记挂着每一个员工,在这万家团聚的春节,一碗热气腾腾的饺子,一次贴心的看望,让依然职守的安保人员内心热乎乎的,即便回不了自己的小家,也能感受康得大家庭的温暖。...





2012年3月28日,设备调试期间,康得菲尔生产七线的测厚仪显示出产品厚度差异非常大,通过与质检员严婷联系也得到证实,现场下线产品检测的厚度差异也比较大,综合判定属于不合格产品。

这种情况以前从未出现过,大家马上想到是不是A料出了问题,经检验确定A料没有问题,接着再查B料,结果是同批号的B料在昨天的生产中也没有问题。大家又把思路指向速度,发现差异出现在速度上,今天的速度是320米/分,而昨天的速度是240-280米/分,于是把速度降低到280米/分,问题消除了,可再提速问题又出现了,这到底是什么原因呢?



当时外方专家安德立也在现场,我立即向他请教解决的办法,他调整了几个参数后问题依旧存在,后来又经过多次调整,仍然无效,这时时钟已经指向了下午6点钟,到了外方人员下班时间,安德立表示他也没有什么好办法,只能等明天再试,我们只好降速生产。

难道就只能坐等?不行,我们自己来查找原因!

既然问题出在B料上,而且同样的B料在不同速度下厚薄呈相间变化,那肯定是出现流涎抖动了,我们仔细观察流涎却没有看出问题,那就应该是发生了上下抖动,当向下拉伸时产品变薄,回弹时又变厚,再联想到现场使用的是普通B料,普通B料与高速B料主要的性能差别是融熔指数,高速B料融熔指数是普通B料的一倍,因此,高速B料的流动性远好于普通B料,我们现在使用的是普通B料,出现了这个问题,应该就是跟流动性有关,对了,我们所要改善的就是普通B料流动性!首先,我们设法提高温度,没有太大变化;其次,再考虑增加背压,调整后效果还不明显。现场可以调整的空间似乎没有了,大家陷入了苦苦思索,真可谓是“山重水复疑无路”,这时有人说:“等明天老外来了再处理吧,反正设备验收不了也是他们的事。”此时我想,万一明天还处理不好,肯定就要使用成本高的高速B料了,这样放弃让人不甘心!经过再次思考,高速B料与普通B料区别主要是流动性,外在表现上就是可拉伸倍数大小不一,那么我们可以考虑减少现在的拉伸倍数。于是,我们又按这个思路进行调整,调整后抖动初速增加,再调整又可增加,“柳暗花明又一村”,方向找对了!经过现场调试,终于在320米/分时消除了问题。第二天,安德立来到生产现场,看到我们连夜解决了问题,大为钦佩,经过论证,他对我们的解决办法予以高度认可。



过了几天,在设备达到验收标准后,公司召集作业长召开会议时,我跟作业长们说:“难道普通B料不能再提速了吗?难道再高的速度还是只能使用高速B料吗?我们既然已经找准方向了,就可再走下去,再尝试一下。”4月8日,我们做了新的尝试,边调整边提速,最后速度达到440米/分,与设计速度450米/分只差10米/分,使用普通B料最终也可以发挥设备的最大产能了。

(康得菲尔  王明建)

摘自:《康得企业文化故事集》第一集

点评:

面对产品厚薄不均的质量缺陷,康得人不等不靠,想尽一切办法,积极主动分析并解决问题。在解决问题的过程中,康得人坚持从实际出发,抽丝剥茧,不断探究,这正体现了康得人在困难面前不退缩,不达目的不罢休,锲而不舍、一追到底的精神。

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