亮剑在一线 加液设备的“护身符”

 

“亮剑在一线”第二站,青年正能量!...

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今天带来“亮剑在一线”第二站:
总装加液设备突击队
成立时间
2014年7月
成员
维修技术员
朱玉荣、韩朝
区域负责人
陈立夫、余思霖
现场维修工
张晶、吴建清
口号
2016,我们青年,决战决胜
攻关内容


加液设备疑难问题攻关
主要解决问题
各种加注枪头问题

升降丝杆卡死问题

空压机无故障停机问题
他们的故事
磨损,解释为机器或物体因为摩擦或使用而造成的损耗,是零部件失效的一种基本形态。仪征工厂总装车间的加液设备,由于升降单元上的托盘重约100KG,升降单元上丝杆的滑块在升降的过程中与丝杆本身反复摩擦,导致丝杆表面、滑块以及内部的直线轴承磨损严重。

每次更换丝杆,在技术熟练的前提下,需要至少4名维修工,连续工作4个小时,工作量巨大。再看看设备的技术开动率,总是很难达到98.2%的目标值,这深深的刺痛了加液青年突击队的心。他们下定决心,一定要解决这个问题。每天研究程序、在现场研究设备、找专家请教成了加液青年突击队的工作重点。
“在设备运行的过程中,升降单元是否有必要每次都升降呢?”维修经理的话提醒了他们——对呀,外侧的加液设备在运行的过程中真的是不需要升降的,只是在设备保养开进维修区的时候才需要升降,那为何不能在生产的时候让设备不升降,需要维修保养的时候再将设备升起呢?

这个方案得到大家认同后,加液青年突击队深入研究PLC程序,成功让设备保持在低位运行,并在操作面板上加入了手动激发功能,在有需要升降的时候可以手动触发,让设备正常升降。这样,升降频次由450次/每天降低到1次/每天,磨损大大降低,既节约了备件费用,又节省了大量保养的工时,真是一举两得,这样下来,平均每年可以节约1根丝杆、8条安全保护带。改善后每年节约费用77909.37元,节约工时1440分钟。

此后,在领导的支持下,加液青年突击队又将“取消设备的无效动作”这一创新思维推广到车间其加液青年突击队设备,共改善了5种设备的11个。






青年,正能量!


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