一化肥装置1#气化炉烧嘴长周期运行222天再创新高

 

截至4月6日,公司一化肥装置1#气化炉烧嘴长周期安全运行达到222天,超过了去年装置建成投产以来气化炉烧嘴连



截至4月6日,公司一化肥装置1#气化炉烧嘴长周期安全运行达到222天,超过了去年装置建成投产以来气化炉烧嘴连续运行212天的历史最好水平,再创新高。



气化炉是一化肥合成氨装置的核心设备,正常生产时,由于炉内温度过高,气流对烧嘴通道冲刷、热应力大、腐蚀严重,导致烧嘴泄漏频繁、使用周期短,影响了装置高负荷低成本生产及安全稳定长周期运行。为此,公司化肥装置长周期运行攻关组组织机动设备处、化肥一厂、安检公司等单位,对延长气化炉烧嘴使用周期开展专项攻关,通过一系列攻关措施,探索解决气化炉烧嘴长周期运行的难题。

作为一化肥合成氨装置运行温度最高的设备之一,气化炉内1400℃的高温对外烧嘴及冷却水盘管造成严重影响。攻关小组围绕烧嘴的运行环境、备件材质、失效形式等进行分析研究,查看历年检修台账及问题记录,加强与厂家的沟通协调,制定出科学合理、可行性高的攻关方案。针对材料缺陷,攻关小组严格烧嘴备件质量,总结历年来烧嘴检修经验,完善检修作业规程,经过反复实验、研究,创新焊接技术,制作出烧嘴直筒焊接旋转平台和外烧嘴头焊接工装;改进焊接工艺,安检人员在焊接时严格控制焊接电流、层数、施焊时间;规范焊接方法,及时用纯净水冷却至指定温度再进行施焊;并研制出烧嘴冷却盘管阻力测试装置和氨渗漏装置,彻底消除烧嘴焊缝处泄漏缺陷,全面检验备品备件质量及焊接检修质量。

为延长气化炉烧嘴使用周期,攻关小组制定《气化炉烧嘴管理办法》,精细烧嘴离线管理,对气化炉烧嘴开展特护。化肥一厂强化生产受控管理,维护装置稳定运行,工艺技术人员收集整理现行工况下烧嘴运行重点参数,监控分析异常情况,制定烧嘴运行调整办法,下发至班组。岗位人员严格按照操作规程,优化系统工况,稳定装置负荷,加强冷却水温度及出口气甲烷等关键指标的监控,严格控制气化炉升压速率、炉膛温度、调整负荷速率,避免气化炉高负荷120%运行、避免烧嘴长时间正压升温,缩短烧嘴头部在高温区的时间,减小烧嘴焊缝温差应力,不断改善烧嘴运行环境,延长烧嘴使用周期。



随着各项攻关措施的有效落实,因烧嘴泄漏引起的非计划停车事件大幅下降,停车损失及检修成本大幅减少,同时避免了工艺气和天然气的直接排放,为装置的长周期稳定运行及节能减排、降本增效工作做出贡献。目前,气化炉烧嘴各指标正常,各项特护措施落实到位,气化炉烧嘴维持安全稳定运行。


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