念好管理“精”字决 做好燃耗“降”文章

 

在深入推进精益生产中,炼铁厂1#2500m3高炉本着“将不足点变为改进点,将改进点变为效益增长点”的原则,针...



在深入推进精益生产中,炼铁厂1#2500m3高炉本着“将不足点变为改进点,将改进点变为效益增长点”的原则,针对生产中燃耗指标居高不下的实际,紧紧围绕“三精化、三稳定”开展攻关,从三季度末开始,该高炉在保持稳顺前提下,燃耗指标呈现出阶梯状下降趋势。进入10月份以来,高炉依旧保持良好势头,截止17日,吨铁入炉焦比、燃料比分别降至356公斤、533公斤,同比分别降低8公斤、12公斤,不仅摘除了“垫底”的帽子,还成为全厂深入推进精益生产的标杆。

今年以来,公司以“铁前降本增效,钢后提质增效”为经营战略,深入推进精益生产。1#2500m3高炉作为公司最大高炉之一,虽然生产稳定顺行,可燃耗水平却在集团同等类型高炉中处于落后位置。为此,炼铁厂将降低燃耗指标作为深入推进精益生产的重头戏。为确保实现“工作对路、效果显著”的既定目标,厂相关人员成立攻关小组,细致研究制约燃耗指标优化的因素,并按照精益管理要求,围绕“精”字展开攻关。

攻关中,该厂先从“精细交接班管理,稳定三班操作”入手。要求三班工长交接班时,除向接班工长详细介绍全班生产情况外,还要针对全班其他相关曲线趋势认真分析,对操作过程中采取的相应调剂手段进行总结。高炉主管领导根据汇报情况和曲线图表对炉况走势进行全面分析,并对下班操作、调整注意事项逐一安排部署。整体操作形成了“思路连贯,操作连续,细节受控”的良性“三部曲”,实现了衔接平稳过渡和整体操作的稳定。其次在“精细出铁管理,稳定炉况”上做文章,围绕“如何出好、出尽渣铁”的主线,细化管理。炉外工长在把握好每炉铁的铁流速度和出铁量上下足功夫,在出铁过程中,随时计算理论铁量,并将其跟实际出铁量进行比较,计算出每罐铁的流速。炉内工长再结合实际情况,合理安排下一炉铁开铁口准确时间及钻头型号。同时,为确保开铁口作业顺利进行,各班工长还要求炉前工细化开堵铁口操作,精心维护好铁口,保证合理的铁口深度,为炉况稳定及进一步强化提供坚实保障。

热制度的稳定,是炉况稳定和降燃耗的关键。该厂狠抓“精细日常调剂,确保制度稳定”环节,生产骨干们根据生产实际,制定严格可行的操作方针,调剂作业细化到10℃风温、0.1%的富氧和1.0吨煤粉。调剂中,以小时为单位,计算、调整燃料比。热风炉换炉操作中,全面把握好操作细节,准确调整好混风阀开度,将换炉前后风温偏差严格控制在5℃之内。在换炉后期加大风压走势和料尺动作监控,根据情况灵活合理用风,确保压量关系及料尺动作顺畅和炉内热量稳定。

除此之外,该厂还以“消除一切不利因素、全力服务降耗攻关”为标准,为高炉燃耗指标优化创造一切有利条件:狠抓原料质量管理,抓好烧结、球团生产组织,全力降低有害元素,提供质优量足生产原料;狠抓关键岗位管理,抓好热风系统风温提升和煤气热值提升等工作,最大限度利用好每一度风温;狠抓外围保障,做好铁罐周转运输、铁水拉运协调以及供料料位管理等工作,实现各环节对降耗攻关的“零制约、零影响”。

目前,该高炉紧紧把握当前良好态势,各项攻关工作在进一步开展中。

(张强)


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