关于涂装二车间PVC(喷涂CS35后裙边)改善案例

 

一、背景与现状分析:

2015年三季度,涂装二车间交验跳出车记录的缺陷中,PVC班组在中...



一、背景与现状分析:

2015年三季度,涂装二车间交验跳出车记录的缺陷中,PVC班组在中途跳出车辆的责任占比中已经达到23%,较以往有明显的上升趋势。对车间C/1000指标进行分析后。其中PVC组主要缺陷有PVC污染,密封胶污染,以及底盘PVC、密封胶附着力降低,对班组的质量控制带来风险,问题车辆均造成不同程度的返修,严重影响涂装FTT。

二、原因分析:

密封胶区的C/1000指标异常状态引起了区域负责人的重视,班组配合车间工艺人员,和密封胶配套厂家,对挤底盘胶、喷涂PVC缺陷的异常增多展开原因分析。

为了找到出现异常情况的根本原因,采用了连续问五个为什么的方法,最终分析得出,因为密封胶、PVC温度压力不受控,是导致出现异常情况的主要原因。

三、改善过程:

1、目标:

为了解决PVC出现异常情况的的问题,密封胶区班组长、区长、生产主管与车间设备人员,和工艺人员达成最终目标,设备人员时刻关注PVC温度压力及线上喷涂情况做适当处理,避免PVC喷涂不受控情况

2、方案

那么知道了问题的根源,又该如何解决呢?为此班组在与福特对标的活动中汲取了改善的灵感。在福特工厂的涂装车间,PVC班组对PVC原料加以改善,对机器人喷涂时温度压力做适当调整。

3、实施措施

为此,班组立刻更换生产现场与储存区不合格PVC原料。设备、工艺人员时刻关注PVC压力及线上喷涂情况加以适当调整。加强员工的操作检查意识,加大对喷涂部位的检查,优化员工的操作处理方法,杜绝此类问题再次发生。

4、标准化

通过设备、工艺相关人员与班组长的共同探讨,加强了对机器人管理维护。最终制定了更加优化的操作方法,对员工操作处理起到了有效的提升,并杜绝了再次出现此类问题。



四、改善效果:

1、指标变化



2、节创价值

通过对PVC喷涂的案例改善,因班组物料质量得到有效保障,班组的外部奥迪特分值和C/1000指标有了明显降低,创造了节创价值10万余元,此外,流利式输送带有效规范现场,最大限度避免了投料和取料的防呆,并且杜绝了传统传统方案的安全隐患。


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